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유지 보수 경험

절연유 교체 시 체크리스트와 후기

by 유지 보수 작업 반장 2026. 1. 21.
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변압기 절연유는 전력 설비의 안정적인 운용을 좌우하는 핵심 자재입니다. 절연유는 전기 절연과 냉각이라는 두 가지 주요 기능을 수행하며, 변압기 내부에서 오랜 시간 동안 작동하면서 점차적으로 열화 되거나 불순물에 오염될 수 있습니다. 이러한 절연유의 특성상 정기적인 상태 점검과 교체가 필수적입니다. 2026년 기준, 스마트 전력설비와 고효율 변압기 운용이 증가하면서 절연유 교체의 중요성은 더욱 강조되고 있습니다. 이 글에서는 절연유 교체 전 필수 확인 항목인 체크리스트, 절연유 교체 절차, 그리고 실제 교체 경험을 기반으로 한 생생한 후기를 공유합니다. 실무 경험이 필요한 전기 기술자나 유지보수 관리자에게 실질적인 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

절연휴 교체하고 있는 모습

 

절연유 상태 점검 체크리스트

절연유를 교체하기 전에는 현재의 상태를 정밀하게 점검해야 합니다. 이 과정은 단순한 오일 교체를 넘어, 전기설비의 전반적인 상태를 진단하는 과정으로도 볼 수 있습니다.

첫 번째로 반드시 수행해야 할 항목은 절연 내력 시험입니다. 절연 내력이란, 절연유가 전압에 견딜 수 있는 능력을 말하며, 일반적으로 30kV 이상이어야 정상으로 간주됩니다. 이 수치 이하일 경우 절연 기능이 저하된 것으로 판단되며 교체를 고려해야 합니다.

두 번째는 산가(산성도) 측정입니다. 절연유는 열화가 진행될수록 산성화되며, 이로 인해 절연물의 손상이 가속화될 수 있습니다. 산가가 0.2 mgKOH/g 이상이면 이미 상당한 열화가 진행된 상태로, 절연유 교체가 필요하다는 신호입니다.

세 번째는 수분 함량 측정입니다. 절연유 내 수분은 부분 방전, 절연 파괴의 원인이 될 수 있으며, 30ppm 이상이면 교체 또는 탈수 작업이 필요합니다. 수분 함량은 계절에 따라 다소 변동이 있으므로, 작업 시기를 고려한 측정이 필요합니다.

네 번째는 가스 분석(DGA)입니다. DGA는 절연유 내에서 발생한 수소, 아세틸렌, 에틸렌, 메탄 등의 가스를 분석하여 변압기 내부의 열적/전기적 이상 유무를 판단합니다. 부분방전이나 아크 방전이 지속되는 경우, 해당 가스의 농도가 급격히 상승하게 되며 이는 조기 고장을 예측할 수 있는 중요한 데이터가 됩니다.

마지막으로 육안 검사도 중요합니다. 절연유의 색상이 탁하거나 어두워졌거나, 냄새가 나는 경우, 이는 산화 또는 오염이 진행되었음을 의미합니다. 병행하여 탁도, 침전물의 존재 여부 등도 점검하여 전체적인 상태를 판단합니다.

이러한 정량적 분석과 정성적 평가를 기반으로 절연유의 교체 시기를 결정함으로써, 불필요한 사고를 예방하고 장비 수명을 연장할 수 있다는 이점이 있습니다.

절연유 교체 절차 요약

절연유 교체는 단순한 유지보수 작업이 아닌, 고전압 설비의 핵심 정비 공정입니다. 이 절차는 전문 장비와 인력이 필요한 작업이며, 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

 

1단계: 변압기 정지 및 준비 작업
모든 전원을 차단하고 안전 표지판을 설치한 뒤, 변압기 내부의 온도가 내려갈 때까지 충분한 냉각 시간을 확보합니다. 또한 접지 상태를 확인하고, 작업자 전원이 절연 장비를 착용한 후 작업에 착수합니다.

2단계: 기존 절연유 배출
변압기 하부의 배출 밸브를 통해 기존 절연유를 완전히 제거합니다. 이때 유출된 절연유는 환경 법규에 따라 지정된 용기에 회수하고, 폐유 처리 절차를 따릅니다.

3단계: 내부 세정 및 건조
절연유를 배출한 후 변압기 내부를 세정합니다. 이 과정에서 잔류 슬러지, 수분, 침전물 등을 제거하며, 진공 펌프를 사용한 진공 건조 작업이 함께 이루어집니다. 건조 시간은 약 10~16시간이며, 내부 온도는 60~70도 수준으로 유지됩니다.

4단계: 새로운 절연유 주입
고순도의 절연유를 진공 상태에서 천천히 주입합니다. 이 과정에서는 공기 혼입을 방지하기 위해 상부에서 하부로 흐르도록 유속을 조절하며, 전용 필터를 사용해 불순물을 제거합니다.

5단계: 순환 및 탈기 작업
절연유가 주입된 후, 내부를 일정 시간 동안 순환시켜 미세한 기포와 수분을 제거합니다. 탈기 장치를 사용하여 수분과 가스를 추출하며, 순환 과정에서 온도와 압력도 동시에 관리해야 합니다.

6단계: 테스트 및 복구
모든 절차가 끝난 후 절연 내력, 유전율, 수분 함량을 다시 측정하여 기준을 만족하는지 확인합니다. 최종적으로 변압기를 재가동하고, 전류·전압 상태, 부하 변동 등을 관찰하여 이상 유무를 점검합니다. 이러한 절차는 보통 2~3일 정도 소요되며, 기상 조건이나 설비 상태에 따라 시간이 더 길어질 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다.

실제 절연유 교체 후기와 개선점

2025년 12월, 지방 산업단지 내 위치한 중형급 750kVA 변압기의 절연유 교체 작업을 직접 수행한 경험이 있습니다. 당시 교체 이유는 정기 점검 시 DGA 분석 결과에서 수소와 아세틸렌 농도가 급격히 증가했기 때문입니다. 이는 내부에서 부분 방전이 이미 진행 중임을 시사하는 지표였습니다.

기존 절연유의 산가는 0.29mgKOH/g, 수분 함량은 38ppm으로 기준치를 초과하고 있었고, 절연 내력도 22kV 수준으로 매우 낮은 수치를 보였습니다. 절연유 교체를 더 이상 미룰 수 없는 상황이었기에 긴급 작업을 결정하게 되었습니다.

작업은 한파가 시작되는 12월 초에 진행되어, 진공 건조 과정에서 시간이 많이 소요됐습니다. 초기에 충분한 예열이 되지 않아 내부 수분이 잘 증발되지 않았고, 이로 인해 탈기 시간이 평소보다 4시간 이상 더 걸렸습니다. 진공 누출을 방지하기 위한 고무 패킹 교체도 현장에서 즉흥적으로 이루어졌습니다.

또한 절연유 주입 과정에서 장비 운용 미숙으로 필터가 막히는 문제가 발생했으며, 이에 따라 여분의 필터를 준비하지 않았던 것이 큰 실수였습니다. 다음 작업에서는 소모성 자재의 여유 확보가 반드시 필요하다는 점을 깨달았습니다.

하지만 모든 과정을 마친 후, 최종 측정에서 절연 내력이 36kV까지 회복되었고, 수분 함량도 9ppm 이하로 유지되어 성공적인 결과를 얻을 수 있었습니다. 전력설비는 이후 1개월 간 무정전 상태로 안정적으로 운영되고 있습니다.

이번 작업을 통해 절연유 교체는 단순한 유지보수가 아니라, 사고 예방과 설비 신뢰성을 동시에 확보하는 중요한 투자인 것을 실감하였고 앞으로도 정기적으로 교체해야겠다는 생각을 하게 되었습니다.

마무리

절연유 교체는 단순한 정비를 넘어서 전기설비의 수명을 좌우하는 핵심 작업입니다. 정확한 사전 진단, 체계적인 절차, 철저한 현장 대응이 동반되어야 그 효과를 극대화할 수 있습니다. 실제 경험을 통해 느낀 가장 중요한 포인트는 ‘사전 준비’와 ‘현장 판단력’이었습니다. 전기설비를 운용 중인 기업이나 시설 관리자라면, 정기적인 점검과 예방적 교체를 통해 안전하고 효율적인 에너지 시스템을 유지하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 

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